公司總部
電話:027-87056280
郵箱:sales1@whsylt.com
地址:武漢市洪山區(qū)佳園路高科大廈1178號
發(fā)布時間:2020-03-12文章分類:環(huán)保百科編輯作者:森源藍天閱讀次數(shù):1342 次
80t/h循環(huán)流化床鍋爐根據(jù)自身運行特點,采用了“爐內脫硫+SNCR+半干法”超低排放技術,脫硫效率及脫硝效率分別高于98.7%及82.4%,實現(xiàn)機組超低排放運行.通過燃燒調整及運行維護調試,機組投運的鈣硫比及氨氮比分別達到設計值(4、1.6),鍋爐實現(xiàn)穩(wěn)定運行.
80t/h循環(huán)流化床鍋爐根據(jù)自身運行特點,采用了“爐內脫硫+SNCR+半干法”超低排放技術,脫硫效率及脫硝效率分別高于98.7%及82.4%,實現(xiàn)機組超低排放運行.通過燃燒調整及運行維護調試,機組投運的鈣硫比及氨氮比分別達到設計值(4、1.6),鍋爐實現(xiàn)穩(wěn)定運行.經理論分析及試驗佐證,若爐內噴鈣脫硫系統(tǒng)運行,爐后半干法系統(tǒng)不需要投入消石灰,只需噴水增濕即可實現(xiàn)鍋爐SO2的超低排放,每年可節(jié)約環(huán)保投運成本224萬元/臺.
前言
超低排放,是指火電廠燃煤鍋爐在發(fā)電運行、末端治理等過程中,采用多種污染物協(xié)同脫除集成系統(tǒng)技術,使其大氣污染物排放濃度基本符合燃氣機組排放限值,即煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度(基準含氧量6%)分別不超過5 mg/m3、35mg/m3、50 mg/m3。根據(jù)下發(fā)的《實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》通知,我國所有在運行的燃煤機組在2020年底前完成超低排放技術改造。在此之前,燃煤機組實行環(huán)保部《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223—2011),即煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度(基準含氧量6%)分別不超過30 mg/m3、200mg/m3、200 mg/m3。大型循環(huán)流化床鍋爐由于自身燃燒特點,一般采用爐內噴鈣脫硫+SNCR的技術路線。其中,爐內脫硫噴鈣受制于鍋爐燃燒工況,脫硫效率只能達到80%~90%,配套響應的半干法技術才可達到超低排放標準;而SNCR技術受噴槍霧化擴散等條件影響,脫硝效率約為70%~85%,若流化床鍋爐未進行低氮燃燒改造,也很難直接達到超低排放標準。本文將以阜新金山煤矸石熱電有限公司2號鍋爐為例,詳細介紹其采用的超低排放路線及應用效果。
1、超低排放系統(tǒng)
1.1鍋爐簡介
阜新金山煤矸石熱電有限公司建有4臺無錫華光鍋爐股份有限公司UG一480/13.7一M型超高壓自然循環(huán)流化床鍋爐,單鍋筒橫置式,單爐膛,自然循環(huán),全懸吊結構,全鋼架Ⅱ型布置。爐膛采用膜式水冷壁,鍋爐和煙道中間是絕熱式旋風分離器。旋風分離器與燃燒室之間,旋風分離器的料腿與返料裝置之間分別裝有耐高溫的膨脹節(jié),以補償其脹差。循環(huán)流化床鍋爐焚燒溫度在700℃~900℃,主要設計參數(shù)見表1。
鍋爐超低排放環(huán)保設施配有1套石灰石爐內噴鈣脫硫系統(tǒng)、1套SNCR尿素噴射脫硝系統(tǒng)、1套電除塵系統(tǒng)、1套爐后半干法脫硫系統(tǒng)。
1.2低氮燃燒配風系統(tǒng)
鍋爐原二次風系統(tǒng)分上下兩層,分管直徑咖325 mm×5 mm,噴嘴為咖250 mm×5 mm。上層布置12個,前后墻各6個;下層布置12個,前后墻各6個。上層二次風噴口距離布風板表面約4 850 mm,水平夾角30;下層二次風噴口距離布風板表面約2 250 mm,水平夾角30。??紤]兩層二次風布置較為接近,燃燒分層效果較差,因此距布風板表面約11 700 mm位置處增設一層12個二次風噴口,前后墻各6個。通過燃燒配風調整,控制鍋爐額度負荷下NOx原始排放由285 mg/m3降至≤255 mg/m3。
1.3 SNCR尿素噴射脫硝系統(tǒng)
鍋爐原SNCR脫硝系統(tǒng)采用了18支墻式雙流體,液量為100~200 L/h,脫硝系統(tǒng)氨氮比設計值為1.8。噴槍在鍋爐爐膛氣力輸送區(qū)及水平煙道人口均有布置。尿素循環(huán)泵則采用2臺鍋爐1用1備的運行模式,即2臺鍋爐公用1套尿素輸送循環(huán)系統(tǒng)。原尿素噴射裝置在爐膛側因噴射距離短,脫硝效率低;在水平煙道側由于霧化效果差,無法對煙氣中的NOx進行深度脫除。另外,由于我國可再生能源發(fā)電大規(guī)模并網,燃煤機組需實現(xiàn)靈活性運行,而原公用輸送系統(tǒng)無法滿足鍋爐單元制運行的需求。
基于以上因素,改造后的SNCR脫硝系統(tǒng)采用了1臺爐尿素循環(huán)泵1用1備,即單臺爐單元制輸送系統(tǒng)。尿素噴槍更換為華能清潔能源研究院設計的大流量、高霧化、創(chuàng)新型噴槍,噴槍分2列間隔布置于分離器人口水平煙道兩側。
1.4爐內噴鈣脫硫系統(tǒng)
原爐內脫硫系統(tǒng)石灰石粉庫布置在遠離爐膛位置,石灰石粉庫至爐前日用倉的輸送管線過長,距離約為300 m,輸送阻力高且管道容易堵塞。同時,爐內石灰石投入點在鍋爐前墻的上二次風口,投入點較高,并且石灰石風機壓力低,噴人爐內的石灰石穿透力弱,不能很好地與煙氣混合,造成脫硫效率降低。在大出力情況下,只能將入口SO。濃度降至2 200 mg/m3左右,實際石灰石耗量約為4.5 t,僅為原設計出力的一半,爐內噴鈣效率僅為25%左右。改造后的爐內噴鈣脫硫系統(tǒng)選擇在鍋爐廠房一側新建石灰石儲存?zhèn)}并加裝兩級緩沖輸送系統(tǒng),石灰石粉分別通過鍋爐下二次風管及返料管輸送至爐膛前墻和后墻,見圖1。
改造后的爐內噴鈣輸送系統(tǒng)出力可達到15 t/h,脫硫效率可達90%,脫硫系統(tǒng)鈣硫比設計值為4。
1.5循環(huán)流化半干法脫硫系統(tǒng)
脫硫除塵島煙道系統(tǒng)包含原有電除塵器出口與脫硫塔的連接煙道、脫硫布袋除塵器與脫硫引風機的連接煙道、脫硫引風機返回原有引風機出口的連接煙道及清潔煙氣再循環(huán)煙道,見圖2。
脫硫塔是1個七孔文丘里空塔結構,主要由進口段、下部方圓節(jié)、給料段、文丘里段、錐形段、直管段、上部方圓節(jié)、頂部方形段和出口段組成。吸收塔文丘里段安裝有空氣斜槽用以導人消化后的石灰石粉,錐形段安裝有冷卻水噴嘴。從吸收塔出來的含有較多未被反應消石灰的脫硫灰,被氣流夾帶從吸收塔頂部側向出口排出,經脫硫布袋除塵器進行氣固分離,從布袋除塵器4個灰斗排出的脫硫灰大部分通過物料循環(huán)調節(jié)閥調節(jié)后進入空氣斜槽,排放至吸收塔文丘里段前變徑段,循環(huán)流量調節(jié)閥主要是根據(jù)吸收塔的床層壓降信號進行開度調節(jié)的。設計工況下,脫硫效率≥90%,爐內正常脫硫時,保證出口SOz濃度<50 mg。
聲明:本網部分內容整理為互聯(lián)網,相關信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網觀點,不擁有所有權,版權歸原作者所有。本平臺轉載旨在分享交流,并不代表贊同文中觀點和對其真實性負責。僅供讀者參考,不用作商業(yè)用途。如發(fā)現(xiàn)本網有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容,請及時與本網聯(lián)系,本網將在第一時間對爭議內容進行整改處理!